修旧利废常态化:设备动力部修旧利废项目纪实

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修旧利废常态化:设备动力部修旧利废项目纪实

2025-06-04

201412月份以来设备动力部以 “资源循环利用、成本精准管控” 为目标,进行多项修旧利废项目。通过对废旧闲置部件的翻新改造和重组利用,切实解决了公司部分资源浪费情况,节省了工作成本,为绿色生产与降本增效双目标达成提供有力支撑。

1、在设备维护工作中,原装置拆除的 22 台无用阀门被送进废料场,这些阀门阀体、阀板表面有脏物,阀板还有轻微磨损。维修班组对其进行利旧处理,用锉刀、砂纸清理阀板表面脏物,借助细砂纸和研磨台修复平整,完成除锈刷漆后入库备用,可用于后期建设项目,预计节约费用 1.8 万余元,实现了废旧物资的高效利用。

利旧1项

  

               利旧前                                   利旧后


2、废料场中存在长短不一的废管道。维修班组将废旧铁管通过焊接制成栏杆,经刷漆处理后投入使用。这一举措让 “无用” 废管道重获价值,既盘活了闲置资源,又践行了节约理念。

                                    

                                     利旧2项

  

            利旧前                                        利旧后


3、从旧装置拆除后闲置于废料场的标识牌迎来 “新生”。维修班组对其进行利旧处理,通过翻新改造重新赋予使用价值。这批旧标识牌经修复后可继续投入生产场景,预计节约成本约 1.1 万余元。

                           利旧3

  

           利旧前                                           利旧后


4、在巡检过程中发现阀门手涡轮轴承损坏,不能正常启闭阀门。为降低维修成本,维修班组从废料场筛选出闲置旧涡轮,经全面拆解检验,更换 4 个轴承并完成清洁保养后,将其回装至阀门。改造后的手涡轮启闭功能恢复正常,经试运行各项指标正常。此次旧件修复再利用,不仅节约了新件采购成本,更彰显了团队 “资源循环利用” 的创新维修理念,为企业降本增效目标落地提供了生动实践案例。

利旧4


  

                                   利旧前                                      利旧后


3、这些举措不仅解决了公司部分资源浪费问题,更以实际行动诠释了“资源循环利用、成本精准管控”,同时也增强了员工的创新能力,提升了各项技能,设备动力部将继续深挖潜力,推进修旧利废常态化,为企业高质量发展持续赋能。







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